1. EMC جا سبب ۽ حفاظتي اپاءَ
تيز رفتار برش لیس موٽرز ۾، EMC مسئلا اڪثر ڪري سڄي منصوبي جو مرڪز ۽ مشڪل هوندا آهن، ۽ سڄي EMC جي اصلاح جي عمل ۾ گهڻو وقت لڳندو آهي. تنهن ڪري، اسان کي پهريان EMC جي معيار ۽ لاڳاپيل اصلاح جي طريقن کان وڌيڪ سببن کي صحيح طور تي سڃاڻڻ جي ضرورت آهي.
EMC اصلاح بنيادي طور تي ٽن طرفن کان شروع ٿئي ٿي:
- مداخلت جو ذريعو بهتر ڪريو
تيز رفتار برش لیس موٽرز جي ڪنٽرول ۾، مداخلت جو سڀ کان اهم ذريعو ڊرائيو سرڪٽ آهي جيڪو سوئچنگ ڊوائيسز جهڙوڪ MOS ۽ IGBT تي مشتمل آهي. تيز رفتار موٽر جي ڪارڪردگي کي متاثر ڪرڻ کان سواءِ، MCU ڪيريئر فريڪوئنسي کي گهٽائڻ، سوئچنگ ٽيوب جي سوئچنگ اسپيڊ کي گهٽائڻ، ۽ مناسب پيرا ميٽرز سان سوئچنگ ٽيوب کي چونڊڻ سان EMC مداخلت کي مؤثر طريقي سان گهٽائي سگهجي ٿو.
- مداخلت جي ذريعن جي ملائڻ واري رستي کي گهٽائڻ
PCBA روٽنگ ۽ لي آئوٽ کي بهتر ڪرڻ سان EMC کي مؤثر طريقي سان بهتر بڻائي سگهجي ٿو، ۽ لائينن کي هڪ ٻئي سان ڳنڍڻ سان وڌيڪ مداخلت ٿيندي. خاص طور تي هاءِ فريڪوئنسي سگنل لائينن لاءِ، لوپ ٺاهڻ وارن نشانن ۽ اينٽينا ٺاهڻ وارن نشانن کان بچڻ جي ڪوشش ڪريو. جيڪڏهن ضروري هجي ته ڪپلنگ کي گهٽائڻ لاءِ شيلڊنگ پرت وڌائي سگهجي ٿي.
- مداخلت کي روڪڻ جا طريقا
EMC بهتري ۾ سڀ کان وڌيڪ استعمال ٿيندڙ انڊڪٽنس ۽ ڪيپيسٽر مختلف قسمن جا آهن، ۽ مختلف مداخلتن لاءِ مناسب پيرا ميٽر چونڊيا ويندا آهن. Y ڪيپيسيٽر ۽ عام موڊ انڊڪٽنس عام موڊ مداخلت لاءِ آهن، ۽ X ڪيپيسيٽر ڊفرنشل موڊ مداخلت لاءِ آهي. انڊڪٽنس مقناطيسي انگوزي کي پڻ هڪ هاءِ فريڪوئنسي مقناطيسي انگوزي ۽ گهٽ فريڪوئنسي مقناطيسي انگوزي ۾ ورهايو ويو آهي، ۽ ضرورت پوڻ تي هڪ ئي وقت ٻن قسمن جي انڊڪٽنس کي شامل ڪرڻ جي ضرورت آهي.
2. اي ايم سي اصلاح ڪيس
اسان جي ڪمپني جي 100,000-rpm برش لیس موٽر جي EMC اصلاح ۾، هتي ڪجهه اهم نقطا آهن جيڪي مون کي اميد آهي ته سڀني لاءِ مددگار ثابت ٿيندا.
موٽر کي هڪ لک انقلابن جي تيز رفتار تائين پهچائڻ لاءِ، شروعاتي ڪيريئر فريڪوئنسي 40KHZ تي مقرر ڪئي وئي آهي، جيڪا ٻين موٽرن جي ڀيٽ ۾ ٻيڻي آهي. هن صورت ۾، ٻيا اصلاحي طريقا EMC کي مؤثر طريقي سان بهتر نه ڪري سگهيا آهن. فريڪوئنسي کي 30KHZ تائين گهٽايو ويو آهي ۽ MOS سوئچنگ جي وقتن جو تعداد 1/3 گهٽجي ويو آهي ان کان اڳ جو هڪ اهم بهتري اچي. ساڳئي وقت، اهو معلوم ٿيو ته MOS جي ريورس ڊائوڊ جو Trrr (ريورس ريڪوري ٽائيم) EMC تي اثر انداز ٿئي ٿو، ۽ هڪ تيز ريورس ريڪوري ٽائيم سان MOS چونڊيو ويو. ٽيسٽ ڊيٽا هيٺ ڏنل شڪل ۾ ڏيکاريل آهي. 500KHZ~1MHZ جو مارجن تقريباً 3dB وڌي ويو آهي ۽ اسپائڪ ويوفارم فليٽ ڪيو ويو آهي:
PCBA جي خاص ترتيب جي ڪري، ٻه هاءِ وولٽيج پاور لائينون آهن جن کي ٻين سگنل لائينن سان گڏ ڪرڻ جي ضرورت آهي. هاءِ وولٽيج لائين کي ٽوڙيل جوڙي ۾ تبديل ڪرڻ کان پوءِ، ليڊز جي وچ ۾ باهمي مداخلت تمام گهٽ هوندي آهي. ٽيسٽ ڊيٽا هيٺ ڏنل شڪل ۾ ڏيکاريل آهي، ۽ 24MHZ مارجن تقريبن 3dB وڌي ويو آهي:
هن صورت ۾، ٻه عام موڊ انڊڪٽر استعمال ڪيا ويندا آهن، جن مان هڪ گهٽ فريڪوئنسي مقناطيسي انگوزي آهي، جنهن جو انڊڪٽنس تقريباً 50mH آهي، جيڪو 500KHZ~2MHZ جي حد ۾ EMC کي خاص طور تي بهتر بڻائي ٿو. ٻيو هڪ اعليٰ فريڪوئنسي مقناطيسي انگوزي آهي، جنهن جو انڊڪٽنس تقريباً 60uH آهي، جيڪو 30MHZ~50MHZ جي حد ۾ EMC کي خاص طور تي بهتر بڻائي ٿو.
گھٽ فريڪوئنسي مقناطيسي رنگ جي ٽيسٽ ڊيٽا هيٺ ڏنل شڪل ۾ ڏيکاريل آهي، ۽ مجموعي مارجن 300KHZ ~ 30MHZ جي حد ۾ 2dB وڌايو ويو آهي:
اعليٰ فريڪوئنسي مقناطيسي رنگ جي ٽيسٽ ڊيٽا هيٺ ڏنل شڪل ۾ ڏيکاريل آهي، ۽ مارجن 10dB کان وڌيڪ وڌايو ويو آهي:
مون کي اميد آهي ته هر ڪو EMC اصلاح تي راءِ ۽ دماغي طوفان جو تبادلو ڪري سگهندو، ۽ مسلسل جاچ ۾ بهترين حل ڳولي سگهندو.
پوسٽ جو وقت: جون-07-2023