پيداوار_بينر-01

خبر

تيز رفتار برش موٽر جي EMC اصلاح

1. EMC جا سبب ۽ حفاظتي اپاءَ

تيز رفتار برش موٽرز ۾، EMC مسئلا اڪثر ڪري سڄي منصوبي جو ڌيان ۽ مشڪلات آهن، ۽ سڄي EMC جي اصلاح جي عمل کي تمام گهڻو وقت وٺندو آهي.تنهن ڪري، اسان کي EMC جي معيار کان وڌڻ جي سببن کي صحيح طور تي سڃاڻڻ جي ضرورت آهي ۽ انهي سان لاڳاپيل اصلاح جي طريقن کي پهريان.

 

EMC اصلاح خاص طور تي ٽن طرفن کان شروع ٿئي ٿو:

  • مداخلت جو ذريعو بهتر ڪريو

تيز رفتار برش موٽرز جي ڪنٽرول ۾، مداخلت جو سڀ کان اهم ذريعو ڊرائيو سرڪٽ آهي جيڪو سوئچنگ ڊوائيسز جهڙوڪ MOS ۽ IGBT تي مشتمل آهي.تيز رفتار موٽر جي ڪارڪردگي کي متاثر ڪرڻ کان سواء، MCU ڪيريئر جي تعدد کي گھٽائڻ، سوئچنگ ٽيوب جي سوئچنگ جي رفتار کي گھٽائڻ، ۽ مناسب پيٽرولن سان سوئچنگ ٽيوب کي منتخب ڪري سگھي ٿو EMC مداخلت کي گھٽائي سگھي ٿو.

  • مداخلت جي ذريعن جي گڏيل رستي کي گھٽائڻ

PCBA روٽنگ ۽ لي آئوٽ کي بهتر ڪرڻ سان اي ايم سي کي مؤثر طريقي سان بهتر بڻائي سگهجي ٿو، ۽ هڪ ٻئي سان لائينون ملائڻ سان وڌيڪ مداخلت ٿيندي.خاص طور تي تيز فريڪوئنسي سگنل لائينن لاءِ، لوپ ٺاهڻ واري نشانين ۽ اينٽينا ٺاهڻ جا نشان کان بچڻ جي ڪوشش ڪريو.جيڪڏهن ضروري هجي ته، ڍڪڻ واري پرت کي وڌائي سگھي ٿو، ملائڻ کي گھٽائڻ لاء.

  • مداخلت کي روڪڻ جو طريقو

EMC بهتري ۾ سڀ کان وڌيڪ عام طور تي استعمال ٿيل مختلف قسم جا inductances ۽ capacitors آهن، ۽ مناسب پيٽرولر مختلف مداخلت لاء چونڊيا ويا آهن.Y capacitor ۽ عام موڊ inductance عام موڊ مداخلت لاء آھن، ۽ X capacitor فرق موڊ مداخلت لاء آھي.inductance مقناطيسي انگوزي پڻ ورهايل آهي هڪ اعلي فریکوئنسي مقناطيسي انگوزي ۽ هڪ گهٽ فريڪئنسي مقناطيسي انگوزي، ۽ ٻن قسمن جي inductances کي ساڳئي وقت شامل ڪرڻ جي ضرورت آهي جڏهن ضروري هجي.

 

2. EMC اصلاح ڪيس

اسان جي ڪمپني جي 100,000-rpm برش لیس موٽر جي EMC اصلاح ۾، هتي ڪجهه اهم نقطا آهن جيڪي مون کي اميد آهي ته هر ڪنهن لاءِ مددگار ثابت ٿيندا.

موٽر کي هڪ لک انقلابن جي تيز رفتار تي پهچڻ لاءِ، شروعاتي ڪيريئر فريڪوئنسي 40KHZ تي مقرر ڪئي وئي آهي، جيڪا ٻين موٽرن جي ڀيٽ ۾ ٻه ڀيرا وڌيڪ آهي.انهي صورت ۾، ٻين اصلاح جي طريقن کي مؤثر طور تي EMC کي بهتر ڪرڻ جي قابل نه آهي.تعدد 30KHZ تائين گھٽجي وئي آهي ۽ MOS سوئچنگ جي وقتن جو تعداد 1/3 کان گھٽجي ويو آھي ان کان اڳ جو ھڪڙو اھم سڌارو آھي.ساڳئي وقت، اهو معلوم ڪيو ويو آهي ته MOS جي ريورس ڊيوڊ جي Trr (ريورس وصولي وقت) جو اثر EMC تي آهي، ۽ هڪ MOS هڪ تيز ريورس وصولي وقت سان چونڊيو ويو آهي.ٽيسٽ ڊيٽا جيئن هيٺ ڏنل شڪل ۾ ڏيکاريل آهي.500KHZ ~ 1MHZ جو مارجن اٽڪل 3dB وڌي ويو آهي ۽ اسپائڪ ويوفارم کي فليٽ ڪيو ويو آهي:

Optimization1.jpg کان اڳ

تبديل ڪريو-سوئچ-وقت-۽-تبديل-the-MOS.jpg

 

 

PCBA جي خاص ترتيب جي ڪري، اتي ٻه اعلي وولٹیج پاور لائينون آھن جن کي ٻين سگنل لائينز سان گڏ بنڊ ٿيڻ جي ضرورت آھي.هاءِ وولٽيج واري لائن کي موڙيندڙ جوڙي ۾ تبديل ٿيڻ کان پوءِ، ليڊز جي وچ ۾ باهمي مداخلت تمام گهٽ ٿيندي آهي.ٽيسٽ ڊيٽا جيئن هيٺ ڏنل شڪل ۾ ڏيکاريل آهي، ۽ 24MHZ مارجن اٽڪل 3dB وڌي ويو آهي:

Optimization2.jpg کان اڳ

موڙيندڙ pair.jpg ۾ تبديل ٿيل

 

 

انهي صورت ۾، ٻه عام موڊ انڊڪٽر استعمال ڪيا ويا آهن، جن مان هڪ گهٽ فريڪوئنسي مقناطيسي انگوزي آهي، جيڪو تقريبا 50mH جي انڊڪشن سان آهي، جيڪو 500KHZ ~ 2MHZ جي حد ۾ EMC کي خاص طور تي بهتر بڻائي ٿو.ٻيو هڪ اعلي تعدد مقناطيسي انگوزي آهي، جيڪو تقريبا 60uH جي انڊڪٽنس سان آهي، جيڪو 30MHZ ~ 50MHZ جي حد ۾ EMC کي خاص طور تي بهتر بڻائي ٿو.

گھٽ فريڪوئنسي مقناطيسي انگوزي جي ٽيسٽ ڊيٽا ھيٺ ڏنل شڪل ۾ ڏيکاريل آھي، ۽ مجموعي مارجن 2dB جي حد ۾ 300KHZ ~ 30MHZ جي حد ۾ وڌايو ويو آھي:

20mH گھٽ تعدد عام موڊ inductor کان اڳ optimization.jpg

تبديل ڪيو ويو 50mH گھٽ تعدد عام موڊ inductance.jpg

 

 

اعلي تعدد مقناطيسي انگوزي جي ٽيسٽ ڊيٽا هيٺ ڏنل شڪل ۾ ڏيکاريل آهي، ۽ مارجن 10dB کان وڌيڪ وڌايو ويو آهي:

Optimization3.jpg کان اڳ

وڌايو اعلي تعدد عام موڊ inductance.jpg

 

 

مون کي اميد آهي ته هرڪو اي ايم سي اصلاح تي رايا ۽ دماغي طوفان تبديل ڪري سگهي ٿو، ۽ مسلسل جانچ ۾ بهترين حل ڳولي.


پوسٽ ٽائيم: جون-07-2023